凡臣臣
一、項(xiàng)目研究的現(xiàn)狀及意義
設(shè)備維修公司綜修一車間立柱班在用的臥式拆缸機(jī)馬達(dá)輸出對輪與連接滾筒之間通過圓周方向24件M16螺栓連接,在每天強(qiáng)力拆卸的高負(fù)荷作用下,該拆缸機(jī)已多次因螺栓在剪切力作用下?lián)p壞而被迫停用,嚴(yán)重影響立柱等油缸的拆解進(jìn)度。通過改造拆缸機(jī)傳動(dòng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu),增加φ40定位銷,使傳動(dòng)扭矩完全作用于定位銷而非螺栓上,大大增加了拆缸機(jī)的穩(wěn)定性和可靠性。
二、項(xiàng)目研究內(nèi)容、總體思路及實(shí)施方案
(一)本項(xiàng)目研究內(nèi)容
拆缸機(jī)傳動(dòng)滾筒改造(圖1)、馬達(dá)輸出對輪改造(圖2)。
(二)本項(xiàng)目研究總體思路
拆缸機(jī)傳動(dòng)機(jī)構(gòu)采用螺栓直接傳遞扭矩,所以,在工作過程中螺栓承受了很大的剪切力。而螺栓的抗剪切強(qiáng)度遠(yuǎn)小于其抗拉伸強(qiáng)度,所以,這種傳動(dòng)結(jié)構(gòu)存在缺陷。馬達(dá)對輪與傳動(dòng)滾筒的特殊結(jié)構(gòu)又決定了不便于采用鍵連接。因此,本方案是利用φ40圓柱銷代替M16螺栓傳遞工作扭矩,大大增強(qiáng)了拆缸機(jī)的可靠性和安全性。
(三)本項(xiàng)目實(shí)施技術(shù)方案
將原傳動(dòng)滾筒馬達(dá)側(cè)端部車除,制作φ420定位環(huán)焊接于滾筒外部,使?jié)L筒的定位更加可靠。再重新加工制作連接盤焊接于傳動(dòng)滾筒端部。Z后將馬達(dá)對輪與傳動(dòng)滾筒組合后配鉆φ40柱銷孔和M20螺紋孔。
三、主要技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)分析
(一)采用強(qiáng)度較高的φ40銷軸代替螺栓傳遞工作扭矩,使拆缸機(jī)能夠輸出更高的扭矩。
(二)對傳動(dòng)滾筒定位臺(tái)階進(jìn)行加固,增強(qiáng)拆缸機(jī)的穩(wěn)定性和可靠性。
四、與同類技術(shù)比較
機(jī)械傳動(dòng)往往采用鍵傳動(dòng)或定位銷傳動(dòng),一般不采用螺栓傳動(dòng);本項(xiàng)目受條件限制無法采用鍵傳動(dòng)形式,而采用較為經(jīng)濟(jì)可行的定位銷傳動(dòng)形式。這種改造周期短,工藝簡單方便,且結(jié)構(gòu)穩(wěn)定可靠,不僅能在較短時(shí)間內(nèi)讓已損壞的拆缸機(jī)改造升級(jí),投入生產(chǎn)使用,不影響生產(chǎn),還提高了生產(chǎn)效率。
五、工程應(yīng)用情況及實(shí)施效果
拆缸機(jī)經(jīng)改造升級(jí)后立即投入了生產(chǎn),與改造前相比,拆缸機(jī)的傳動(dòng)機(jī)構(gòu)更加穩(wěn)定可靠,能夠輸出更高的工作扭矩。對于一些銹蝕嚴(yán)重,難以拆解的缸體都能夠輕松應(yīng)對。拆缸機(jī)自改造后,使用至今一直運(yùn)行良好,無任何故障。
六、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益分析
改造前的拆缸機(jī)由于傳動(dòng)機(jī)構(gòu)薄弱,致使其在工作過程中無法快速地拆解一些較緊的缸體。改造后,由于馬達(dá)傳動(dòng)扭矩的提升,使拆缸機(jī)在大多數(shù)情況下都能利用馬達(dá)直接拆解缸體,而較少利用棘輪油缸輔助拆解,從而大大提高了生產(chǎn)效率,為生產(chǎn)節(jié)約了寶貴的時(shí)間。
來源:企業(yè)文化(中旬刊)2017
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