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軸承知識(shí)
汽輪機(jī)主油泵出口法蘭泄漏停機(jī)事故案例

一、事件經(jīng)過

(一)事件前運(yùn)行工況

2018年5月8日13時(shí)25分24秒,某發(fā)電公司2號(hào)機(jī)組正常運(yùn)行,負(fù)荷142MW,主油箱油位-13mm,調(diào)節(jié)油壓2.03 MPa,潤滑油壓0.114MPa。汽輪機(jī)主油泵運(yùn)行,高壓啟動(dòng)油泵、交流、直流潤滑油泵備用。

圖1 停機(jī)前相關(guān)參數(shù)變化趨勢

(二)事件詳細(xì)過程

13時(shí)25分25秒2號(hào)機(jī)主油箱油位由-13mm開始下降。

13時(shí)27分47秒,2號(hào)機(jī)主油箱油位-50.14mm,軟光字牌和硬光字牌均發(fā)出油位異常報(bào)警。

13時(shí)28分30秒監(jiān)盤人員發(fā)現(xiàn)2號(hào)機(jī)主油箱油位下降至-54mm,立即匯報(bào)值長,值長立即前往就地檢查,發(fā)現(xiàn)2號(hào)機(jī)前軸承箱處大量噴油,隨即返回集控室下令緊急停機(jī)。

13時(shí)31分33秒,運(yùn)行人員手動(dòng)打閘。

13時(shí)33分06秒,開真空破壞門緊急停機(jī),此時(shí)主油箱油位已快速降低至-140mm。打閘時(shí),調(diào)節(jié)油壓2.01MPa,潤滑油壓0.114MPa。

圖2 打閘時(shí)相關(guān)參數(shù)變化趨勢

汽輪機(jī)惰走過程中,監(jiān)盤人員密切監(jiān)視主油箱油位、潤滑油壓、調(diào)節(jié)油壓、各軸瓦溫度及振動(dòng)的變化趨勢。

停機(jī)過程中,運(yùn)行人員通過高位油箱對(duì)主油箱進(jìn)行補(bǔ)油,13時(shí)45分,主油箱油位由-211mm上升至-34mm。

圖3 停機(jī)過程中主油箱油位變化趨勢

停機(jī)過程中,主機(jī)潤滑油壓正常、各軸承溫度及軸、瓦振動(dòng)情況正常。

圖4 停機(jī)過程中各軸承溫度變化趨勢

圖5 停機(jī)過程中個(gè)軸承正東變化趨勢

圖6  停機(jī)過程中各軸振動(dòng)變化趨勢

13時(shí)52分,汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速至零,投運(yùn)盤車,檢查盤車電流和聲音正常,傾聽機(jī)內(nèi)聲音正常,測量大軸晃動(dòng)度0.1mm,正常。(2號(hào)機(jī)大軸晃動(dòng)度原始值0.085mm,規(guī)程規(guī)定大軸晃動(dòng)度應(yīng)在原始值±0.02mm范圍內(nèi))

二、檢查及處理情況

停機(jī)后經(jīng)現(xiàn)場檢查,2號(hào)機(jī)10米層存有大量油漬,5米層機(jī)頭下部地面存有油漬,檢查防火滑閥托盤內(nèi)存在大量油漬,檢查現(xiàn)場油管路沒有看到明顯泄漏點(diǎn)。因此時(shí)調(diào)速油泵停運(yùn),機(jī)組處于盤車狀態(tài),交流潤滑油泵運(yùn)行,故排除潤滑油系統(tǒng)管路泄漏,初步判斷為調(diào)速系統(tǒng)壓力油管路泄漏。進(jìn)一步檢查汽輪機(jī)前箱下部各油管路,發(fā)現(xiàn)主油泵出口法蘭(前軸承箱與調(diào)速油壓母管連接法蘭)密封墊7點(diǎn)鐘方向有一寬約15mm的缺口,見下圖:

圖7  現(xiàn)場泄漏法蘭情況圖

圖8  油系統(tǒng)圖

經(jīng)拆開主油泵出口法蘭,檢查主油泵出口管路為外徑159mm的碳鋼管,密封墊為尺寸Ф220×Ф150×2mm的耐油紙墊,材質(zhì)選擇符合要求標(biāo)準(zhǔn),但墊子已有明顯的破損缺口。對(duì)破損的舊密封墊墊清理干凈后(由于耐油紙墊粘在法蘭上很緊,只能采用鏟刀對(duì)密封墊進(jìn)行破壞性鏟除,未能對(duì)舊的密封墊做完整拆卸并拍照存檔),更換材質(zhì)為聚四氟乙烯,尺寸Ф220×Ф150×2mm的密封墊回裝,18時(shí)10分更換密封墊工作結(jié)束。

18時(shí)26分啟動(dòng)高壓調(diào)速油泵,調(diào)速油壓建立正常后,檢查該法蘭無泄漏,油系統(tǒng)工作正常。后續(xù)發(fā)電部安排開機(jī)工作,同時(shí)安排專人在就地蹲守監(jiān)視24小時(shí),觀察所更換墊片無泄漏。

圖9  密封墊更換完后法蘭圖

在更換密封墊的同時(shí),對(duì)10米層地面、5米層地面、防火滑閥托盤漏油進(jìn)行了清理、收集回收,對(duì)機(jī)頭下部潤滑油管路、高壓調(diào)速油管路、10米層下部壓力信號(hào)管路的油漬進(jìn)行了清理,對(duì)熱控、電氣受油漬污染的電纜進(jìn)行了檢查清理,對(duì)漏油浸入管道(主要是5米層防火滑閥下部二抽逆止門處管路、主再熱蒸汽疏水管路)的保溫進(jìn)行了清理、更換。

三、原因分析

(一)直接原因

機(jī)組停運(yùn)后立即對(duì)前箱下部油管路進(jìn)行檢查,檢查到主油泵出口法蘭(前軸承箱與調(diào)速油壓母管接口法蘭)密封墊在七點(diǎn)鐘方向有一寬約15mm的破損缺口,因此,主油泵出口的法蘭密封墊在運(yùn)行中突然破損導(dǎo)致大量壓力油外泄,是此次非計(jì)劃停運(yùn)的直接原因。

法蘭密封墊破壞主要受兩個(gè)因素影響,一個(gè)是密封墊本身因素,另一個(gè)是受力因素,而受力因素與管道膨脹、安裝工藝(密封墊制作、螺絲緊力及均勻情況、張口情況等)有較大關(guān)系。

1.查檢修記錄及主油泵檢修作業(yè)指導(dǎo)書檔案,該密封墊為2014年11月份2號(hào)機(jī)組大修期間由檢修人員更換,從鏟除舊墊過程可看到油沒有浸透密封墊,現(xiàn)場法蘭殘留舊密封墊可知厚度為2mm。公司兩臺(tái)機(jī)組油系統(tǒng)一直都采用耐油紙墊(2014年公司物資采購記錄可證),材料選用符合二十五項(xiàng)反措要求。

2.在機(jī)組運(yùn)行時(shí),主油泵出口法蘭密封墊承受內(nèi)部2MPa高壓調(diào)速油壓作用,外部承受8×M16法蘭連接螺栓緊力,并承受高壓缸膨脹推力等各種力的因素,下圖為現(xiàn)場調(diào)速油母管布置情況:從吊架及支撐情況可知調(diào)速油母管可前后、左右自由膨脹,因此不存在有額外的膨脹阻力,在拆卸主油泵出口法蘭前,檢查法蘭前后有近0.3mm張口,且存在輕微錯(cuò)位現(xiàn)象,同時(shí),發(fā)現(xiàn)各法蘭螺栓拆卸力度不均,說明緊固螺栓不夠合理。法蘭張口、螺栓緊力不均會(huì)造成密封墊承壓能力明顯下降。

3.經(jīng)核查點(diǎn)檢人員作為2014年主油泵大修主要牽頭負(fù)責(zé)人和質(zhì)檢人員,在編寫、審核作業(yè)指導(dǎo)書中對(duì)油系統(tǒng)密封墊的工藝要求編寫不清,要求不明;驗(yàn)收時(shí)對(duì)密封墊更換質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán);在此后的設(shè)備點(diǎn)檢、隱患排查等長期檢查中未能查明此隱患,尤其在2018年度3月份2號(hào)機(jī)組C級(jí)檢修工作中,未策劃對(duì)主機(jī)油系統(tǒng)法蘭密封墊的檢查更換。

綜上設(shè)備點(diǎn)檢管理不到位是此次密封墊破損泄漏的主要原因。

(二)間接原因

檢修人員對(duì)油系統(tǒng)密封墊的檢修工藝掌握不足,檢修標(biāo)準(zhǔn)不高,檢修工作責(zé)任心不足,對(duì)重點(diǎn)檢修部位的檢修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不重視,隨意性強(qiáng),檢修工藝質(zhì)量失控是此次事件的次要原因。

四、暴露問題

1.點(diǎn)檢人員沒有認(rèn)真吸取集團(tuán)公司下發(fā)2018年一季度非計(jì)劃停運(yùn)事件匯編中類似油系統(tǒng)泄露事件的教訓(xùn),點(diǎn)檢人員對(duì)油系統(tǒng)的隱患排查認(rèn)識(shí)不深刻,只簡單對(duì)油系統(tǒng)密封墊材質(zhì)核實(shí)合格,未能深入逐個(gè)排查密封墊的情況。對(duì)油系統(tǒng)密封墊更換周期掌握不清、管理要求不到位,對(duì)現(xiàn)場隱患排查不到位。在2018年度3月份2號(hào)機(jī)組C級(jí)檢修工作中,未策劃對(duì)主機(jī)油系統(tǒng)法蘭密封墊的檢查更換。

2.安全生產(chǎn)管理依然存在不嚴(yán)不實(shí)不細(xì)現(xiàn)象。設(shè)備點(diǎn)檢對(duì)現(xiàn)場設(shè)備狀況、設(shè)備劣化狀況分析不到位,設(shè)備隱患排查治理臺(tái)賬不清晰,記錄痕跡不完善,對(duì)機(jī)組運(yùn)行中一些隱性缺陷未能及時(shí)查明、策劃處理。

3.公司汽機(jī)檢修規(guī)程中關(guān)于油系統(tǒng)檢修部分沒有對(duì)油系統(tǒng)法蘭密封墊更換周期及檢修工藝作出明確規(guī)定,對(duì)油系統(tǒng)密封墊的使用也沒有作出明確規(guī)定。標(biāo)準(zhǔn)不清,導(dǎo)致檢修人員及設(shè)備管理人員實(shí)際工作無標(biāo)準(zhǔn)可尋,方向不明,管理模糊混亂。

4.檢修人員檢修工作標(biāo)準(zhǔn)不高,執(zhí)行工藝紀(jì)律性差,特別是對(duì)油系統(tǒng)檢修工藝,不夠重視,隨意性強(qiáng),檢修工藝標(biāo)準(zhǔn)差。

5.此次事件發(fā)生,運(yùn)行人員對(duì)油箱油位監(jiān)控到位,及時(shí)發(fā)現(xiàn)漏油故障并及時(shí)采取有效措施,防范了事故的進(jìn)一步擴(kuò)大。公司1、2號(hào)機(jī)組的主油箱均未按照《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求》第8.4.9款的要求加裝三取二方式的主油箱低位跳機(jī)保護(hù)。目前汽輪機(jī)的油位監(jiān)視只有在-50mm時(shí)熱工發(fā)出軟光字牌和硬光字牌的報(bào)警設(shè)置,運(yùn)行規(guī)程要求當(dāng)主油箱油位低至-200mm時(shí),運(yùn)行人員采取打閘停機(jī)。在以上情況下,機(jī)組設(shè)備安全運(yùn)行完全依靠運(yùn)行人員監(jiān)控手段,若運(yùn)行監(jiān)視失控則極易發(fā)生主機(jī)斷油燒瓦的嚴(yán)峻風(fēng)險(xiǎn)。

經(jīng)檢查主油箱內(nèi)部油泵安裝尺寸,當(dāng)主油箱油位低于-900mm時(shí),油位液面將脫離交流潤滑油泵Z低吸油口,則主機(jī)油系統(tǒng)會(huì)發(fā)生斷油故障,機(jī)組存在嚴(yán)重的低油位不跳機(jī)而發(fā)生機(jī)組斷油燒瓦的風(fēng)險(xiǎn)。 

主油箱油位設(shè)置示意圖

6.運(yùn)行人員對(duì)異常事件緊急打閘停機(jī)的操作敏感性較好,但是在細(xì)節(jié)操作方面,對(duì)緊急停機(jī)破壞真空的操作上滯后打閘操作1分33秒,對(duì)主機(jī)油系統(tǒng)的?全運(yùn)行造成了一定的隱患。

五、防范措施

1.針對(duì)此次事件立即開展舉一反三的密封點(diǎn)排查,重點(diǎn)對(duì)主機(jī)油系統(tǒng)、給水泵組油系統(tǒng)、密封油系統(tǒng)進(jìn)行隱患排查治理,杜絕類似事件再次發(fā)生。

1)結(jié)合目前1號(hào)機(jī)組停備情況立即安排檢修對(duì)10米層調(diào)速系統(tǒng)密封墊檢查更換:主油泵進(jìn)口法蘭密封墊、主油泵出口法蘭密封墊、中壓油動(dòng)機(jī)壓力油進(jìn)油管法蘭密封墊、中壓油動(dòng)機(jī)OPC脈動(dòng)油管法蘭密封墊、左側(cè)中壓自動(dòng)關(guān)閉器進(jìn)油法蘭密封墊、右側(cè)中壓自動(dòng)關(guān)閉器進(jìn)油法蘭密封墊、左側(cè)高壓自動(dòng)關(guān)閉器安全油信號(hào)管接頭、滑閥端蓋密封墊、右側(cè)高壓自動(dòng)關(guān)閉器安全油信號(hào)管接頭、滑閥端蓋密封墊、左側(cè)高壓油動(dòng)機(jī)上、下活塞油壓信號(hào)接頭、右側(cè)高壓油動(dòng)機(jī)上、下活塞油壓信號(hào)接頭。

2)根據(jù)集團(tuán)公司防止電力生產(chǎn)事故二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求,對(duì)現(xiàn)場排查到以下隱患,并制定整改計(jì)劃。

2.安全生產(chǎn)管理上切實(shí)做好設(shè)備管理嚴(yán)、細(xì)、實(shí)的精細(xì)化管理,從點(diǎn)檢和檢修兩方進(jìn)一步補(bǔ)充完善油系統(tǒng)密封點(diǎn)臺(tái)賬,細(xì)化至每個(gè)接頭、法蘭、密封墊,細(xì)化參數(shù)信息和檢查更換記錄。

3.利用目前正在公司修編檢修工藝規(guī)程機(jī)會(huì),在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上,合理制定油系統(tǒng)檢修周期,密封墊選用及安裝工藝規(guī)范。按以下原則進(jìn)行:油系統(tǒng)密封件在周期6年內(nèi)完成一輪更換;潤滑油系統(tǒng)、密封油系統(tǒng)、給泵油系統(tǒng)密封墊材質(zhì)選擇更換聚四氟乙烯墊,厚度不超過2mm,調(diào)速保安系統(tǒng),盡量使用膨化聚四氟乙烯墊,厚度不超過2mm,對(duì)于頂軸油系統(tǒng),使用紫銅或鋁合金密封墊,厚度不超過5mm。對(duì)于檢修工藝作如下要求:安裝密封墊前檢查法蘭密封面平整,無傾斜,錯(cuò)位現(xiàn)象,墊片制作應(yīng)與法蘭密封面大小相等,安裝時(shí)墊片處于?蘭正中心,不偏斜,檢查連接螺絲無咬絲,收緊連接螺絲時(shí)兩法蘭對(duì)正,將法蘭連接螺絲對(duì)稱均勻收緊。

4.針對(duì)油系統(tǒng)檢修的工藝水平差,責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)等薄弱環(huán)節(jié),加強(qiáng)檢修公司檢修工藝培訓(xùn)工作,提高檢修人員檢修工藝水平,提高責(zé)任意識(shí)。

5.關(guān)于公司1、2號(hào)機(jī)組的主油箱未按照《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求》第8.4.9款的要求加裝三取二方式的主油箱低位跳機(jī)保護(hù),目前正就油箱油位低保護(hù)跳機(jī)的合理定值與哈汽廠家進(jìn)行溝通,在5月25日前確定主油箱低油位保護(hù)的定值并與哈汽廠家溝通確認(rèn),后續(xù)盡快完成對(duì)主油箱合理低油位跳機(jī)保護(hù)設(shè)施加裝。

在主油箱低油位保護(hù)安裝之前,一方面結(jié)合本次停機(jī)的在-140mm時(shí)打閘停機(jī)的經(jīng)驗(yàn),為兩機(jī)主油箱加裝油位-100mm時(shí)的軟光字牌報(bào)警信號(hào),提醒運(yùn)行人員注意油位監(jiān)視,并作為手動(dòng)打閘的重要參考信號(hào)。另一方面為防止汽輪機(jī)油系統(tǒng)出現(xiàn)異常時(shí)運(yùn)行人員出現(xiàn)處置不當(dāng),制定《汽輪機(jī)油系統(tǒng)異常處置技術(shù)措施》,并組織培訓(xùn),提高運(yùn)行人員處置油系統(tǒng)異常的技術(shù)水平,堅(jiān)決杜絕主油箱油位低引起的主機(jī)斷油燒瓦事件。

6.針對(duì)此次事件暴露的運(yùn)行人員應(yīng)急處置操作的不足,重點(diǎn)做好油系統(tǒng)異常運(yùn)行的應(yīng)急處置措施編制,并加強(qiáng)運(yùn)行操作培訓(xùn)工作,結(jié)合此次事件組織開展汽輪機(jī)油系統(tǒng)事故應(yīng)急演練,提高運(yùn)行人員應(yīng)急處置的能力。并舉一反三的加強(qiáng)其他應(yīng)急處置事件的培訓(xùn)和演練。

六、責(zé)任考核

此次事件是繼“1.13”灰斗脫落事故之后,且在3月份機(jī)組經(jīng)過C修后發(fā)生的非停事件,為切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),提升生產(chǎn)管理水平,公司從嚴(yán)考核。根據(jù)《集團(tuán)發(fā)電企業(yè)機(jī)組檢修、技術(shù)改造項(xiàng)目質(zhì)量事件管理辦法》第二章第七條(機(jī)組A級(jí)檢修,修后180天內(nèi)因檢修質(zhì)量發(fā)生機(jī)組非計(jì)劃停運(yùn)),定性為一般質(zhì)量事件,對(duì)相關(guān)責(zé)任人考核如下:

1.汽機(jī)點(diǎn)檢員艾某某,對(duì)設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書的編寫審核不嚴(yán)、對(duì)檢修質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán),檢修策劃安排不到位,隱患排查治理流于形式,對(duì)此次事件負(fù)主要責(zé)任,考核3000元。

2.汽機(jī)調(diào)速班徐某作為設(shè)備檢修的工作負(fù)責(zé)人,對(duì)檢修工藝執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不高,對(duì)此次事件負(fù)次要責(zé)任,考核2000元。

3.檢修公司經(jīng)理助理兼汽機(jī)隊(duì)長譚某某對(duì)此次事件負(fù)技術(shù)責(zé)任,考核2000元。

4.設(shè)備部汽機(jī)點(diǎn)檢長柏某某對(duì)此次事件負(fù)技術(shù)管理責(zé)任,考核2000元。

5.設(shè)備部劉某某作為分管汽機(jī)專業(yè)的副主任,對(duì)此次事件負(fù)有直接管理責(zé)任,考核2000元。

6.檢修公司經(jīng)理黃某某,對(duì)此次事件負(fù)管理責(zé)任,考核2000元。

7.設(shè)備部主任胡某某,對(duì)此次事件負(fù)管理責(zé)任,考核2000元。

8.公司總工程師鄧某某,對(duì)此次事件負(fù)技術(shù)責(zé)任,考核2000元。

9.公司總工程師張某,對(duì)此次事件負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,考核2000元。

來源:電力安全生產(chǎn)

發(fā)布時(shí)間:2022-07-08


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