某660MW超超臨界機組,單沖小機進行電超速試驗,目標轉(zhuǎn)速5550r/min,在升速至5535r/min時,小機2號瓦溫度已有一點到達110℃跳機值,出于機組安全考慮,立即手動打閘停機檢查。
由于油壓和油溫都在正常范圍內(nèi),針對2號瓦溫高問題,需進行翻瓦檢查,檢查方案為:
1、確定瓦塊的旋向,根據(jù)旋向確認進油邊油楔在瓦塊上的方向是否正確;
2、確認軸承進油是否通暢,軸承箱進油孔和軸套上5個進油臺階孔的直徑是否符合設(shè)計要求;
3、檢查底部進油墊塊和軸承座洼渦錯位及接觸情況,要求進油墊塊進油孔完全覆蓋軸承座進油孔,并且墊塊四周與軸承座均應接觸。如有錯位現(xiàn)象,則對進油孔進行相應的倒角處理;
4、檢查瓦塊在瓦體內(nèi)是否能夠自由擺動,要求掛銷與掛銷孔四周均有間隙;
5、檢查瓦塊背后是否銹蝕,判斷油中含水情況;
6、檢查瓦塊背部墊塊和軸瓦體的壓痕情況,判斷瓦塊的承載;
7、若以上檢查均無異常,參照下圖,對瓦塊進油邊刮油楔,寬10mm,深0.1~0.2mm,延軸向貫通。
經(jīng)檢查,上述1~6條均無異常,應是進油側(cè)油楔寬度和深度不夠,導致旋轉(zhuǎn)進入軸瓦內(nèi)的油量偏小,造成瓦溫異常高,對小機2號瓦進油側(cè)進行修刮油楔處理。
修刮處理后再次啟動,小機2號軸瓦溫度正常,無超溫現(xiàn)象,在后續(xù)整套啟動帶至滿負荷及168小時試運行期間,汽泵轉(zhuǎn)速達到5000r/min,2號瓦溫只有76℃,處于正常范圍。
某1000MW超超臨界機組,單沖小機時,2號軸瓦溫度就達到了95℃,雖未到達跳機值,但目前只是單沖小機,帶給水泵后的情況是否會惡化也未可知,決定提前修刮2號軸瓦進油側(cè)油楔。
修刮之前:
修刮之后:
修刮進油邊油楔后再次啟動,小機2號軸瓦溫度恢復正常。原因仍是進油側(cè)油楔寬度和深度不夠,導致進入軸瓦內(nèi)的油量偏小,造成的瓦溫偏高。
(來源:電力知訊)